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氣動薄膜調節閥的故障原因

日期:2025-04-17 23:33
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摘要:

 
氣動薄膜調節閥在純堿行業(ye) 中應用極其普遍,與(yu) 其它儀(yi) 表配套使用,可實現生產(chan) 過程中流量、液位、壓力、溫度等工藝參數與(yu) 其它介質如液體(ti) 、氣體(ti) 、蒸汽等的自動調節和遠程控製。隨著企業(ye) 自動化程度的逐步提高,集散控製係統(DCS)以及其它智能型儀(yi) 表在自動化領域中的應用已越來越普遍,通過計算機的優(you) 化控製,將使生產(chan) 取得*大效益。而在優(you) 化的同時也使控製係統的主要故障集中於(yu) 調節係統的終端執行裝置即調節閥上,調節閥在控製流體(ti) 流量的工作過程中,接受控製操作信號,按控製規律實現對流量的調節。它的動作靈敏與(yu) 否,直接關(guan) 係著整個(ge) 控製係統的質量。根據控製係統在純堿行業(ye) 的應用統計,調節係統有80%左右的故障出自調節閥。因此,如何保證氣動薄膜調節閥在我廠生產(chan) 中的可靠、準確運行,是我們(men) 需要探討的一個(ge) 很重要的問題。 

    1 現狀調查 

   我廠共有237台氣動薄膜調節閥,特別是在全廠的核心崗位重堿車間使用尤為(wei) 廣泛,其中碳化的三氣流量調節全部使用氣動薄膜調節閥。 

   在純堿生產(chan) 過程中,由於(yu) 氨鹽水有嚴(yan) 重的腐蝕性,碳酸氫銨在攝氏25℃以下易結晶的性質,使調節閥在運行中因閥體(ti) 內(nei) 壁結疤、結晶、結垢導致閥卡、不動作或動作遲鈍,使係統不能進行自動調節的現象比較普遍,占調節閥故障總數的50%,給生產(chan) 造成的影響較大;由調節閥填料老化、變硬導致閥動作遲鈍或從(cong) 閥杆處泄漏等故障達15%;由於(yu) 膜片損壞漏氣或硬芯碎裂導致閥不能調節的現象達12%;由於(yu) 定位器、減壓閥、執行機構等腐蝕導致閥門故障的現象占10%;其它原因導致調節閥故障的概率占13%。 

    2 故障原因分析 

   根據多年來純堿生產(chan) 現場使用的氣動薄膜調節閥的故障分析,可歸納出常見故障及其原因如下: 

    2.1 閥不動作 

    1)因調節器故障,使調節閥無電信號。
    2)因氣源總管泄漏,使閥門定位器無氣源或氣源壓力不足。
    3)定位器波紋管漏氣,使定位器無氣源輸出。
    4)調節閥膜片損壞。
   5)由於(yu) 定位器中放大器的恒節流孔堵塞、壓縮空氣含水並於(yu) 放大器球閥處集積導致定位器有氣源但無輸出。
    6)由於(yu) 下列問題使調節閥雖有信號、有氣源但閥仍不動作: ① 閥芯與(yu) 襯套或閥座卡死; ②閥芯脫落(銷子斷了); ③ 閥杆彎曲或折斷; ④ 執行機構故障: ⑤ 反作用式執行機構密封圈漏氣; ⑥ 閥內(nei) 有異物阻滯。 

    2.2 閥的動作不穩定 

    1)因過濾減壓閥故障,使氣源壓力經常變化。
    2)定位器中放大器球閥受微粒或垃圾磨損,使球閥關(guan) 不嚴(yan) ,耗氣量特別增大時會(hui) 產(chan) 生輸出振蕩。
    3)定位器中放大器的噴嘴擋板不平行,擋板蓋不住噴嘴。
    4)輸出管線漏氣。
    5)執行機構剛性太小,流體(ti) 壓力變化造成推力不足。
    6)閥杆磨損力大。
    7)管路振蕩或周圍有振源。 

    2.3 閥的動作遲鈍 

    1)閥杆往複行程時動作遲鈍: ① 閥體(ti) 內(nei) 有泥漿或粘性大的介質,使閥堵塞或結垢; ②聚四氟乙烯填料變質硬化,或石墨石棉盤根的潤滑油已幹燥。 

    2)閥杆單方向動作時動作遲鈍: ① 膜片泄漏和破損; ②執行機構中"O"形密封圈泄漏。 

    2.4 閥全閉時泄漏大 

    1)閥芯被腐蝕、磨損。
    2)閥座外圈的螺紋被腐蝕。 

    2.5 閥達不到全閉位置 

    1)介質壓差很大,執行機構剛性太小。
    2)閥體(ti) 內(nei) 有異物。
    3)襯套燒焦。 

    2.6 填料部分及閥體(ti) 密封部分的滲漏 

    1)填料蓋沒壓緊、沒壓平。
    2)用石墨石棉盤根處潤滑油幹燥。
    3)采用聚四氟乙烯作填料時,聚四氟乙烯老化變質。
    4)密封墊被腐蝕。 

    3 建立閥的預檢修機製 

   在日常的生產(chan) 過程中,對調節閥的維護僅(jin) 局限於(yu) 對閥的故障處理,很少進行定期調校與(yu) 定期檢修,在企業(ye) 的計量管理規程中對此也沒有嚴(yan) 格要求,事實上,閥的故障源於(yu) 若幹不穩定因素的積累,積累到一定程度就形成故障,因此,在閥的故障形成之前就把這些不穩定因素排除在萌芽狀態,不僅(jin) 可以延長閥的使用壽命,還可以避免因閥的故障給生產(chan) 帶來的嚴(yan) 重影響。這就需要建立閥的預檢修機製或者說是定期檢修機製。以重堿碳化崗位三氣流量調節閥為(wei) 例,預檢修機製建立之前,由於(yu) 純堿工藝介質存在易結晶、易結垢、結疤的特點,造成閥體(ti) 可動部件阻力增大,導致執行機構動作不靈活、呆滯,直至調節閥的閥芯與(yu) 襯套或閥座卡死不能動作,問題發生後,一方麵需要停塔對閥進行解體(ti) 檢修,影響生產(chan) 是不可避免的,一方麵需要準備備品、備件,因臨(lin) 時找不到備件采取應急措施的現象時有發生,致使故障不能徹底解決(jue) 。建立預檢修機製以後,可以有充足的時間準備好備品、備件,並可根據閥的使用狀況對閥進行**的維護保養(yang) ,從(cong) 而提高閥的使用性能及使用壽命。 

    4 結語 

   通過預檢修機製的建立,不僅(jin) 可以增加調節閥的使用壽命,減少調節閥故障,降低儀(yi) 表故障率,還可對穩定企業(ye) 生產(chan) ,降低成本,提高效益起到積極的促進作用,同時還可以優(you) 化工藝操作,保證生產(chan) 裝置的長周期穩定運行。